高浓度难降解工业废水高效厌氧颗粒污泥反(fǎn)应器技术
适用范围(wéi)
适用(yòng)于CODCr浓度高(gāo)、成(chéng)分复杂、难(nán)生化降解(jiě)的废水。
基本原理(lǐ)
该技术通过对回流出水(shuǐ)的(de)位置进行改进,对(duì)池体的流体力学优化,对三相分离器的独特设计以及采用新型(xíng)控制方式获(huò)得了比传统的EGSB工(gōng)艺更好的处理效果。
工艺(yì)流程
经(jīng)过预(yù)处理(lǐ)的废(fèi)水(shuǐ)与来自膨(péng)胀颗粒污(wū)泥床反应器(PI-EGSB反应器)的(de)回流水及后面沉淀池(chí)的回流污泥混合后(hòu)进入PI-EGSB反应器底部,反应器底部设(shè)置(zhì)布(bù)水装置将水(shuǐ)均匀布置在整个反应器内(nèi)。在反应器(qì)内有机物(wù)被(bèi)充分降解(jiě),反(fǎn)应器顶部设置(zhì)特制的三相分离(lí)器将水、污泥和产生的沼气分离,出水进入沉(chén)淀池,经过沉淀池将出水中含有的污泥(ní)与悬浮(fú)物沉淀后,出水流到下一(yī)级污水处理构筑物(wù)继续(xù)进行处理(lǐ)。三相分离器分(fèn)离的污泥重新沉降至反应(yīng)器内,沼气经收(shōu)集(jí)后作为(wéi)能(néng)源利用。
关(guān)键(jiàn)技术或设计特征
通过建立3D模(mó)型进行了流体力(lì)学方面的模拟试验研究,着重确定出几种不同的具有良好的分(fèn)离性能(néng)的三相分离(lí)器(qì)形式(shì)及回流方式(shì),以(yǐ)达到废水可(kě)以和污泥及沼气得(dé)以(yǐ)高效分离的目的。
典型规模
模块(kuài)化设计,可以根据水量自由组合,适用于各(gè)种水量规模。
推广情况
该技术在重庆华峰(fēng)化工生产废水治理工程(chéng)中成功应用。
典(diǎn)型案例(lì)
(一(yī))项目概况
重庆华峰化工生(shēng)产废水治理(lǐ)工程设计日处理水(shuǐ)量3960m3/d,污水来源(yuán)于该化工厂的KA装置废水、AA装置废(fèi)水及生活污水(生活污水的量很少)。2011年3月开工建设,于2012年6月完(wán)成调试并建成投产。
(二)技术指标
项(xiàng)目出水达到国(guó)家《污水(shuǐ)综合(hé)排放(fàng)标准》(GB8978-1996)三级标准要(yào)求。KA装置废水:CODCr<3000 mg/L,含环己(jǐ)烷、环己醇、环己酮(tóng)及微量(liàng)的苯。AA装置废水:CODCr<6000 mg/L,含(hán)碳六以(yǐ)下的一元酸、二元酸,硝酸含(hán)量小于1.68%(质量分数)。利用(yòng)本工艺可(kě)实现对碳源污(wū)染物的(de)去除(CODCr≦500mg/L,BOD5≦300mg/L),CODCr年削减量为5180t/a。
(三)投(tóu)资费(fèi)用(yòng)
该项目总(zǒng)投资约2000万元,其中设备投资810万(wàn)元,基建投资1190万元,吨(dūn)水投资费用为5050元(yuán)。
(四)运行费(fèi)用
根据自投(tóu)运以来的(de)实际运行(háng)情况,年(nián)处理污水(shuǐ)144.54万(wàn)吨(dūn),年运行(háng)费用302.1万元(yuán),吨水运(yùn)行(háng)费用2.09元。